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我國自主研發(fā)煤氣化凈化設備獲突破

作者: 2013年07月19日 來源: 瀏覽量:
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4月10日,08Ni3DR鋼制-100℃級低溫壓力容器(低溫甲醇洗H2S、CO2吸收塔)新產品技術在武漢通過了湖北省經(jīng)濟和信息化委員會組織的專家鑒定,標志著我國煤氣化凈化核心設備經(jīng)過20多年的徘徊獲得突破,成為煤化工裝置逐

  4月10日,08Ni3DR鋼制-100℃級低溫壓力容器(低溫甲醇洗H2S、CO2吸收塔)新產品技術在武漢通過了湖北省經(jīng)濟和信息化委員會組織的專家鑒定,標志著我國煤氣化凈化核心設備經(jīng)過20多年的徘徊獲得突破,成為煤化工裝置逐步走向國產化的又一個里程碑。

  低溫甲醇洗裝置在我國以渣油和煤為原料的化肥、煤化工及煤制油等工業(yè)領域中應用廣泛,其中-100℃~-60℃級低溫壓力容器(H2S、CO2吸收塔等)是煤化工行業(yè)氣體凈化的裝置關鍵核心設備之一。


  由武漢東海石化重型裝備有限公司聯(lián)合惠生工程(中國)有限公司、合肥通用機械研究院、舞陽鋼鐵公司共同開發(fā)研制的該新產品技術,充分考慮我國煤化工發(fā)展對低溫設備技術應用的迫切需要,首次使用國產08Ni3DR鋼,成功生產出-100℃級低溫甲醇洗裝置,實現(xiàn)了國產08Ni3DR鋼制低溫壓力容器在-100℃~-60℃溫度范圍內工程應用的技術創(chuàng)新和升級,達到國際先進水平,為我國大型煤化工裝置的建設提供了重大支持。


  專家委員會評審鑒定認為,采用國產08Ni3DR鋼制造-100℃級低溫壓力容器(低溫甲醇洗H2S、CO2吸收塔)雖屬首次,但與國內多年使用的進口SA203E鋼板及ASME標準相比,-101℃鋼板及焊接接頭關鍵技術指標,以及實物水平均達到國內領先、國際先進水平,填補了我國-100℃級低溫壓力裝置生產技術的空白。


  因其技術先進,采用國產材料,可以解決煤化工、乙烯等領域低溫壓力容器制造成本高或制造周期長的問題。以60萬噸/年煤制甲醇項目產品為例,單臺重量328噸,單臺制造成本與進口3.5Ni鋼相比可下降20%左右,與采用不銹鋼相比可下降70%以上。
 

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